蛇年伊始,從中國寶武新鋼集團(tuán)硅鋼薄板事業(yè)部熱軋產(chǎn)線傳來喜訊:熱軋商品卷非計劃率由去年同期的1.2%降低到0.83%,比目標(biāo)低0.02%;熱卷訂單按期交付率98.6%,比目標(biāo)高2.33%,環(huán)比提高5.92%。
為了熱卷產(chǎn)品質(zhì)量跨上新臺階,蛇年伊始,在中國寶武新鋼集團(tuán)技術(shù)中心的大力推動和指導(dǎo)下,硅鋼薄板事業(yè)部利用熱軋線年度集中檢修契機(jī),組織工藝與設(shè)備專家和骨干連日奮戰(zhàn),攻堅克難,按期完成了精軋超高壓高壓水除鱗系統(tǒng)改造、熱軋機(jī)架防塵改造、熱軋精軋出口多功能檢測儀更新改造等三大技改項目,滿滿的科技感,為公司提高產(chǎn)品質(zhì)量和工藝標(biāo)準(zhǔn)化,打造更優(yōu)質(zhì)的品牌形象奠定了堅實基礎(chǔ)。
熱軋線精除鱗系統(tǒng)超高壓升級改造
為了實現(xiàn)低碳鋼除鱗工作壓力由20MPa提升至25MPa,合金鋼及優(yōu)鋼26MPa以上的技改目標(biāo),新鋼技術(shù)中心與硅鋼薄板事業(yè)部科技人員協(xié)同創(chuàng)新,將精軋除鱗工序與粗軋除鱗獨立分開設(shè)計,避免相互干擾,保證了精軋除鱗軋件全長壓力穩(wěn)定,徹底解決了低碳鋼二次氧化鐵皮的除鱗不良、氧化鐵皮壓入表面質(zhì)量等問題。后續(xù)高壓泵、水路管路、除鱗集管全部配套改進(jìn)投用,最大除鱗壓力可達(dá)30MPa,將徹底解決長期困擾合金鋼及優(yōu)鋼等部分品種鋼的條紋狀除鱗不良、酸洗不凈等表面質(zhì)量問題,極大提升熱軋線的汽車鋼、合金鋼、優(yōu)特鋼等品種的接單能力和薄板新產(chǎn)品開發(fā)能力。
熱軋機(jī)架防塵改造
該項目納入環(huán)保創(chuàng)A項目,熱軋機(jī)架防塵改造后,有效防止了鋼卷軋制(特別是軋制硅鋼)產(chǎn)生的塵泥沉積在機(jī)架設(shè)備表面,軋鋼時震動掉落到鋼卷表面,形成氧化鐵皮灰壓入、油污等鋼卷表面質(zhì)量缺陷。該項目的投用,為公司環(huán)保創(chuàng)A奠定了基礎(chǔ)的同時,也極大地提高了熱軋產(chǎn)品的表面質(zhì)量。
多功能檢測儀改造
全稱為熱軋精軋出口多功能檢測儀更新改造。新的多功能檢測儀啟用后,軋制過程中的板形尺寸參數(shù)得到精準(zhǔn)反饋,提高了板形控制模型的質(zhì)量控制精度,鋼卷凸度、楔形、厚度、寬度等板形尺寸控制精度穩(wěn)定提高。項目實施后鋼卷凸度、楔形參數(shù)系統(tǒng)報錯率由原來的10%降低到1%,厚度不良非計劃卷占比由原來3.03%降低到1.75%。(劉敏 張俊)




























