寶武集團中南股份煉鋼廠連鑄車間以“深挖潛、創(chuàng)效益”的昂揚姿態(tài),打響節(jié)能降耗降本增效攻堅戰(zhàn)。車間創(chuàng)新構(gòu)建全員參與、全流程管控、全方位創(chuàng)新的“三全”管理體系,將節(jié)能降耗觸角延伸至每個生產(chǎn)環(huán)節(jié),打造綠色智造新標桿。
智慧烘烤系統(tǒng)全面升級
隨著6號連鑄機富氧智能烘烤系統(tǒng)正式投用,標志著車間中間包烘烤技術(shù)全面邁入智慧化時代。該系統(tǒng)通過富氧燃燒控制與智能算法聯(lián)動,實現(xiàn)煤氣消耗量較傳統(tǒng)模式降低1000m3/個,單次烘烤時間縮短30%,在提升烘烤質(zhì)量的同時,節(jié)約煤氣消耗20%以上。
水口烘烤革命破解行業(yè)難題
針對工業(yè)線材生產(chǎn)質(zhì)量痛點,車間組建黨員攻關(guān)隊創(chuàng)新開發(fā)“雙閉環(huán)”水口烘烤模式。通過使用紅外測溫+調(diào)整抽氣量時間分配等,實現(xiàn)侵入式水口溫度精準控制,徹底消除開澆過程因中間包水口溫度問題導(dǎo)致的結(jié)瘤、液面波動問題。目前1號、2號機頭坯切廢較改造前下降90%,成果顯著。
全水冷改造,降低壓縮空氣能介成本
傳統(tǒng)小方坯連鑄二冷工藝普遍采用“氣霧冷卻”模式,需同時消耗大量凈化壓縮空氣,能耗高且運行成本居高不下。通過全水冷噴嘴替代氣霧噴嘴,徹底取消壓縮空氣使用,實現(xiàn)能源介質(zhì)“零”消耗。
煉鋼廠通過對3號、8號方坯連鑄機開展二冷全水冷工藝改造,對全水冷噴嘴通過優(yōu)化水壓與水流分布設(shè)計,解決了氣霧冷卻中因氣壓波動導(dǎo)致的霧化不均問題,確保鑄坯冷卻均勻性。改造后噸鋼壓縮空氣消耗從2m3驟降至0,1-7月節(jié)約壓縮空氣費用210萬元,同時減少空壓機負荷,延長設(shè)備壽命。另外,全水冷系統(tǒng)配合智能調(diào)控,有效解決鑄坯偏析、裂紋等問題,提高鑄坯合格率。
煉鋼廠連鑄車間通過建立全員跟蹤、專人跟蹤、自主攻關(guān)的“三維度”節(jié)能降耗機制,形成“人人都是節(jié)能者,崗崗都有降耗源”的理念,將節(jié)能降耗融入血脈,打造成卓越能效、綠色煉鋼的新篇章。(黃寶華)




























