本報通訊員 王述杰
“7月份,電爐、轉爐綜合成本較預算降低了900多萬元;8月份,降低額突破了1000萬元,成績來之不易,催人奮進。我們要繼續對標學習先進企業,敢想敢干、敢闖敢試、攻堅克難,力爭在9月份取得更好的成績。”9月5日,在安鋼第一煉軋廠召開的電爐、轉爐攻關例會上,該廠負責人說道。
有一種努力叫全力以赴
“煉鋼生產是一個復雜的過程,需要前后道工序高度協同,緊密配合。”該廠安全生產科科長吳紅廣說道。
據吳紅廣介紹,為了給煉鋼生產創造條件,該廠嚴格按照公司產量、品種計劃組織生產,將月產計劃細化分解到日產,并嚴格落實到班產計劃;積極發揮轉爐、電爐攻關組的作用,加強同公司相關科室的溝通與協調工作,保證煉鋼物料及時到位;堅持定期召開攻關例會,及時梳理解決生產中遇到的各類難題,做到定人、定時管理。
筆者通過在生產現場觀察,在提高轉爐、電爐煉鋼水平攻關中,該廠每位干部職工都在全力以赴地工作。在電爐操作室,筆者見到了正在電腦前精心操作的煉鋼車間丁班電爐爐長李強,只見他的工作服上印滿了汗漬。
“操作室這么涼爽,你怎么還出這么多汗?”筆者不解地問李強。“不出操作室不行呀!每煉一爐鋼我都會利用出鋼的間隙跑出去觀察鋼水質量和爐體、爐門、出鋼口狀況,親眼看看下一爐廢鋼結構,這樣才能做到心中有數。然后我就可以根據實際情況,微調操作方式,加快煉鋼節奏。”
“不只是李強,電爐的每位職工只要到崗,都會不自覺地跑起來,大家拿著秒表計算時間,都在全力以赴。”丁班工長曹紅茂在一旁插言道。
有一種降本叫“對標先進”
為了降低煉鋼成本,該廠以關鍵技術創新突破為重要抓手,全員參與,高效協同,精細管控,狠抓落實,在降低鋼鐵料消耗、渣料消耗、電爐留鋼操作等技術攻關上取得了顯著成效,確保了重點指標兌現。
“煉鋼工序的降本挖潛已經不是簡單地節省主副原料消耗,而是在保證鋼水質量的前提下,著重應用科學、合理、高效的技術手段進行工序革新,實現良性降本。我們結合產線的產品特點,通過大力開展原輔料成本管控,降低金屬料、能源介質消耗等一系列技術攻關和實踐總結,達到降本增效目的。”該廠煉鋼車間副主任王小平告訴筆者。
“其實,在降低生產成本上,我們還有一個制勝的法寶,那就是按爐核算系統地投用,實現了‘大數據’指導生產。與此同時,我們還多次到國內優秀企業進行對標,推進管理創新和技術創新。”該廠安全生產科科長吳紅廣信心滿滿地告訴筆者。
有一種擔當叫責任在肩
隨著安鋼煉鋼生產結構的調整,更多的煉鋼產能轉移到了第一煉軋廠。“原來我們一個班輕輕松松煉11爐鋼,現在要是煉11爐鋼那是被考核的。”該廠煉鋼車間轉爐操作工張新告訴筆者。
“電爐從一個班煉5爐到現在穩定在班產8爐,這更是一個克難攻堅的過程。”該廠煉鋼車間丙班工長郭紀法快言快語地說道。“難度肯定有,而且還不小。但是公司的發展、市場的機遇、創效的緊迫性讓我們每個人都樹立起了克難攻堅的意識。這是一種責任,也是一種擔當。”該廠煉鋼車間副主任王小平告訴筆者。
據了解,為了增強干部職工增產增效、降本增效的積極性,擴大轉爐、電爐攻關戰果,該廠攻關組成員進行一對一、點對點的課題立項攻關。同時,該廠結合開展的“不忘初心、牢記使命”主題教育,發揚“功成不必在我、功成必定有我”精神,全力以赴向目標任務奮進。
經過不懈的努力,目前,該廠100噸轉爐班產爐數由13爐提升到16爐,單日班產也突破了48爐;電爐近90%的班次班產在8爐以上,整體呈現出連續、穩定、高效、低耗的態勢。
《中國冶金報》(2019年09月24日 03版三版)