李永華 口述 吳兆軍 胡亞帥 整理
我是河鋼邯鋼自動化部維護三車間外圍作業區作業長李永華,在河鋼邯鋼自動化設備運維崗位工作快15年了。這兩年我們加快推進智能化技術應用,開發了多項智能運維系統,這讓我們繁重的運維工作變得更簡單、更高效了。
2月21日10時25分,值班室電腦發出急促的報警聲,河鋼邯鋼煉鐵部360平方米燒結機脫硫脫硝崗位送風流量壓力數值偏低,4號流量計檢測有問題。我和葛璐飛(河鋼邯鋼自動化部維護三車間外圍作業區三檔技術主管)立即帶上我們的運維“神器”前去處理。5分鐘后,我們來到了故障現場。此時,360平方米燒結機脫硫脫硝崗位操作人員張建打來電話請求支援。我回答:“我們已經在現場處理,請密切關注送風流量壓力數值情況。”這讓他覺得有點意外。
之所以能先于崗位人員發現設備故障,得益于我們自主開發的設備智能運維系統。這一系統包括遠程運維和“維易寶”兩款軟件。其中,遠程運維軟件通過采集設備不同狀態下的溫度、壓力等相關參數,上傳至大數據平臺,形成設備運行狀態曲線圖,并設置預警點,設備一旦處于非正常狀態,立刻報警提醒運維人員;“維易寶”軟件通過大數據、圖像可視化等技術,將現場的調節閥、執行機構等設備信息采集到大數據平臺,并結合現場工藝設備、檢修記錄等,將設備的型號、使用說明、點檢記錄等相關信息裝入小小的移動端里,方便維護人員詳細了解設備情況,最大程度縮短故障處理時間。
我們打開App“維易寶”掃了一下4號流量計旁邊的二維碼,流量計型號、量程、使用說明、接線方式、更換記錄、常見故障等詳細信息瞬間顯示。查看信息后,我們迅速定位問題,原來是接線端子松動導致檢測數值偏低,緊固端子后,送風流量壓力數值恢復正常。
從故障報警到數值恢復整個過程用時不到10分鐘,而以前發現并處理這類故障至少需要30分鐘以上,操作人員張建為我們豎起了大拇指。